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在石灰炉炉气净化系统中的应用
发布日期:20-08-08
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氧化铝厂有机械化竖式石灰炉5座,炉气中二氧化碳为氧化铝生产所需。传统的石灰 炉炉气净化工艺为湿式除尘降温,即炉气先经填料洗涤塔降温和粗除尘后,再经湿式管 式电除尘器净化,然后由螺杆压缩机输往所需处。国内厂家都采用此种二氧化碳净化工 艺,20世纪90年代末,随着氧化铝产品品种的不断开发,对二氧化碳的气体质量要求越 来越髙,特别是对玛瑙填料氢氧化铝等深加工产品,很难满足生产要求。主要存在问題 如下。

(1) 二氧化碳气体含尘量过髙按生产工艺要求,净化后二氧化碳气体含尘童应低 于lOmg/m3(标),但此指标一直未能达到,一般在30mg/m3 (标〉左右,严重影响化学 品氧化铝产品质量。同时由于含尘量较髙,进人蠔杆压缩机的粉尘量达到15kg/d天左 右,致使压缩机转子磨损严重,润滑油耗量较大,压缩机输送能力降低,同时转子更换 频繁,增加备件费用。

(2)净化系统压力损失高由于填料洗涤塔本身的粗力高达7000Pa左右,致使石灰炉炉 顶至压缩机人口压力损失高达12000Pa,阻碍了二氧化碳气体的顺利输送,并使电耗增加。

鉴于以上情况,为了提高二氧化碳气体质量和供应能力,对石灰炉炉气净化系统进行技术 改造是生产需要。

1.炉气主要参数

(1)炉气成分见表11-35。

炉气成分

(2)炉气含尘量 1.5~2.58/«113(标)。

(3)粉尘主要成分Si02、CaO, C等,

(4)炉气温度正常时:115?2501C;少数时间:160?1901C,

2.改造前净化工艺及净化效果

(1)净化工艺流程见图11-35。

(2)净化效果炉气含尘量26?47mg/m3 (标);系统压力损失12000Pa左右。

3.利用低压脉冲袋式除尘技术净化石灰炉炉气工艺

将原湿式除尘工艺改为袋式除尘干法净化工艺,流程见图11-36。

将原湿式除尘工艺改为袋式除尘干法净化工艺

拆除原湿式电除尘器,保留原5台填料洗涤塔外壳,拆除内部格子筛,将其改造成喷淋降 温塔。5台石灰炉的炉气分别由管道连接至汇集后进人袋式除尘器净化,净化后分至5台喷淋

降温塔,温度降至45TC以下,汇集进人縹杆压缩机人口总管,由螺旋杆压缩机送往所需处。

4.袋式除尘器的型式和滤袋材质

采用低压脉冲袋式除尘器,具有除尘效率高,清灰能力强,阻力低,占地少,故障率低等 特点。滤袋材质为聚四氟乙烯覆膜诺梅克斯针刺毡滤料•

袋式除尘器主要技术参数如下表所列:

袋式除尘器主要技术参数

5.运行效果

石灰炉炉气净化系统改造完成,运行良好,运行三年半更换一次滤袋。连续三年进行测 试,测试结果如表11-36所列。

测试结果

从测试结果看,净化后炉气含尘浓度小于10mg/m3 (标),除尘器阻力小于1800Pa,滤袋 寿命大于2年,满足了氧化铝生产的需要。同时,一方面由于进人蠟杆压缩机炉气含尘置降 低,螵杆转子寿命延长,润滑油用量减少,降低设备被检和运行费用;另一方面石灰炉炉顶至 压缩机人口压力损失由改造前高达12000Pa降低到目前9000Pa,系统阻力降低3000Pa左右, 螺杆压缩机供气量增加,达到了预期效果。

6.运行评价

(1)利用袋式除尘器净化石灰炉炉气,袋式除尘器运行稳定可靠,特别是作为氧化铝生产 系统中的生产设备,使用维护方便,能够满足氧化铝生产的需要。

(2)选用诺梅克斯覆膜针刺毡滤料,虽然价格较贵,但由于是表面过滤,运行阻力明显降 低,过滤风速也能提高,滤袋寿命3年以上,且能适应1501C左右髙温,系统可靠性大大增 强,炉气含尘浓度能保证在10mg/m3(标)以下.

(3)该系统经过3年多的运行表明,无论从净化系统的技术

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